表1 压缩机各部位氧化皮平均重量统计结果
部 位 | 氧化皮平均重量 (mg/台) |
累积数 (mg) |
累积 (wt%) |
安装板焊接处 下盖内表面 |
17.5 | 17.5 | 72.9 |
环焊处 上盖内表面 |
4 | 21.5 | 87.8 |
环焊处 下盖内表面 |
3 | 24.5 | 100 |
从表1中可以看出,安装板焊接处下盖内表面的氧化皮平均重17.5 mg,占氧化皮总重量的72.9%,是产生氧化皮的主要部位,是需要解决的主要问题。因此我们确定主要目标是消灭安装板焊接处下盖表面产生的氧化皮。
通过广泛的试验,我们找出了氧化皮的成因,并制订了相应的对策(见表2)。
表2 氧化皮成因和对策
原 因 | 措 施 |
送丝速度太快 | 试验并找出满足焊接要求的小送丝速度范围 |
泵体加油太多 |
(1) 更改泵体内加油量 |
焊缝长度太长 |
(1) 选择适当焊缝长度 |
工件内水蒸汽太多 |
(1) 安装板焊接前增加抽真空工序 |
根据表2中所列的措施,我们开始实施各项工作,并如期完成:
(1) 经过两星期试验,确定将送丝速度由14.9~16.5 m改为5.8~7.4 m。
(2) 在不影响泵体装配质量的前提下,我们确定将泵体加油量由原来的2 ml改为1 ml,对溢出的油装配前用布吸去。
(3) 焊缝长度尺寸由原来30~35 mm改为20~25 mm。
(4) 为了减少泵体零件的水分含量,我们对零件烘干烘道改进,使温度保证在120~150 ℃。
(5) 确定抽真空的工艺方案,编写了有关真空处理的工艺文件,并建成了抽真空净化室。由于工件急速冷却会变形,因此,环焊后的工件至少停10 min后才能进行抽真空处理。
在所有计划措施完成后,我们开始调查效果,方法同现状调查一样采用每天抽样法,结果见表3。
表3 措施前后压缩机氧化皮调查
部位名称 | 安装板焊接处 下盖内表面 |
环焊处 上盖内表面 |
环焊处 下盖内表面 |
措施前检验数(台) | 500 | 500 | 500 |
有氧化皮(台) | 500 | 500 | 500 |
无氧化皮(台) | 0 | 0 | 0 |
平均重量(mg) | 17.5 | 4 | 3 |
措施后检验数(台) | 650 | 650 | 650 |
有氧化皮(台) | 0 | 650 | 650 |
无氧化皮(台) | 650 | 0 | 0 |
平均重量(mg) | 0 | - | - |
从表3可以看出,安装板焊接处下盖内表面已没有氧化皮产生,达到了预期目标。
安装板焊接处下盖内表面氧化皮的消除,近期直接经济效益不明显,但从长远来看,带来的效益是不可估量的。因为使得压缩机内的杂质含量大大降低,产品质量得到了切实提高,从而进一步提高了我厂产品的市场竞争能力。
相关信息